钢铁冶金--中厚板生产技术
"/
低合金钢连铸工艺研究
顾武安!,蒋
(四川!#攀枝花钢铁研究院,
摘
龙!,礼重超!,李茂林",张均祥"
攀枝花$;"四川!%&&&#攀钢提钒炼钢厂,
攀枝花$)!%&$"
要:研究了连铸低合金钢的拉速、二冷配水,结晶器保护渣,结晶器喂稀土丝等工艺,解决了低合金钢连铸工艺
容易产生铸坯表面裂纹,水口堵塞等问题,为攀钢!’(&板坯连铸机生产低合金钢奠定基础。关键词:低合金钢;连铸;铸坯表面裂纹中图分类号:)*%%%#%
文献标识码:+
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视,并多方研究对策。!//,$!//$年期间共进行了浇钢’产合格(&多次低合金钢的连铸试验,""炉,
铸坯$,铸坯合格率/"’%"I$[以上。在课题组不断研究的基础上,近年来攀钢连铸低合金钢的生产工艺越来越顺行,低合金钢连铸坯产量和质量都在逐步提高;钢种也在扩大,除生产&/X3DKW、
、目前还能生产&/HAM9D(!&9、Y("等钢种外,、、、形成了系统的低合D,,&9D,&&96((!$?5等钢种,
金钢连铸生产工艺。!///年、"&&&年统计的铸坯表达到国内先进水平。面无清理率已达/&[以上,"&&&年攀钢连铸共生产低合金钢合格铸坯约’,超设&万I计生产能力!,为攀钢创造了巨大的经济效益。&万I
!引言
攀钢!如何尽快地生’(&板坯连铸机投产以后,产出&/X3DKW钢,&/HAM9汽车大梁钢,D(!&9汽车大梁钢,是连Y("管线钢等与市场适销对路的产品,
铸生产中面临的重大的课题,存在的主要困难是:!
[]!铸坯容易产生表面裂纹;当钢包或"水口堵塞,
中间包钢水含有稀土时,稀土与高铝质浸入式水口反应生成稀土铝酸盐,它与钢中稀土夹杂粘附并烧
[]"结在一起,造成堵塞。#保护渣性能变化大。为
了解决水口堵塞问题,已成功地开发并应用了结晶器喂稀土丝技术,但由此带来的新问题是:在低合金钢的连铸过程中,采用结晶器喂稀土丝,大量的直接进入渣中,改变了保护渣的理化性能,KWZ!"
从而引起铸坯质量问题。此现象引起课题组高度重
"低合金钢连铸工艺参数的确定
低合金钢连铸工艺流程如下:
万方数据[收稿日期]:"&&"-&"-"%
钢铁冶金--中厚板生产技术
2$
冶炼—钢水吹氩—连铸—!"#$热轧。%&!铸机的主要参数
浇铸断面:%$$’’(!$$$!!%#$’’;
结晶器长度:)$$’’;中间包容量:;"$*
振动参数:振幅+频率%%&#’’!+,&#’’;,;负滑脱率%!%#$-!’./#0!"$0。%&%钢水目标温度
%&%&!低合金钢液相线温度的计算
关于稀土对钢液液相线温度(!1)降低的报道
[]2:当[3][3]每变化!仅见于文献4!$&20时,40
入量为$故可以认为,&20左右,89对液相线温度的影响很小,可忽略不计。$)36789钢,$):.;1汽车大梁钢,7#!$1汽车大梁钢,<#%管线钢液相线温
度的计算公式见()式。!
[3][:][@][7]!1=!#2">{,?!%.?2/?%A
[][3][B][3][C]}?2$:?,6?2&#.?-?2D)(!
由公式()计算得到上述各钢种的液相线温度!分别为!#!E5,!#!#5,!#!"5,!#!,5。%&%&%低合金钢钢水1F炉吹氩后目标温度
,$)36789$):.;1,7#!$1,<#%中间包内钢水目标温度范围,。1F炉吹氩后目标温度范围见表!
$
1F炉吹氩后钢水目标温度
!#,#!!#)$!#,#!!#)$!#,#!!#)$
!#)$!#,#!
单位,液相线温度下降#而$5,)36789钢中89加
表!"中间包钢水目标温度#炉吹氩后,
钢
种
"!!%$!2$
%$!2$!2$%$%$!2$
$)36789
$):.;17#!$1<#%
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!#!E!#!#!#!"!#!,
中间包钢水目标温度
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2#!"$2#!"$2#!"$
注:"!!为中间包钢水过热度;"!%为1F炉吹氩后至中间包的钢水过程温降。
%&2铸机的拉坯速度
铸机的拉坯速度根据浇注断面尺寸和中间包钢水温度来确定,同时考虑浇注周期与转炉冶炼周期的匹配。在实际操作过程中,浇钢工可以根据情况
对拉坯速度进行适当调整。由于转炉冶炼周期较连铸周期略长,故铸机拉速控制在较低的水平上,实际拉速范围与计划要求拉速的对比情况见表%。
*!
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表%拉坯速度对比
!#"$!!##$5
铸坯宽度!’’
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!$$$!$#$!!$$!!#$!%$$计划拉速!&$
!&$$&)#$&)#$&A#$&A#实际拉速$&)!!&!$
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!$&AA$&,#$&A2!$&)2$&A!!$&A,!##!!!#E$5
计划拉速!&$
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$&,#!$&A$$&)!!$&)#$&E#!$&,$$&A!!$&))$&A2!$&A,计划拉速$&)$
$&A$$&,#$&,#$&E#$&E#!#E!!!#A$5
实际拉速$&,#!$&A$
$&E$!$&,$$&,$!$&A$$&,#!$&A$$&,,!$&A2$&,E!$&A"%&"二冷制度
在浇注钢时,二冷制度采用意大利提供的适合于低合金钢连铸的二冷制度。几种典型断面的二冷配水见表2。
%&#结晶器内喂稀土丝
为了避免钢中稀土引起水口堵塞的问题,同时保证钢中稀土加入量达到%#$!2$$G!*钢的水平,采用了结晶器内喂稀土丝的技术,喂丝速度按公
表+典型断面的二冷配水
断面!
’’(’’!$$$(%$$!$#$(%$$!!$$(%$$!!#$(%$$!%$$(%$$
比水量!
>! 1HG$&,A$&,,$&,$$&,$$&EA
内外弧水量差!0
()段()段!!%2!"!2!!E!!!!22%!"$!%!%2%2!%#
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宽窄面
水量比"&$!"&%2&E!"&)2&#!"&22&E!2&A2&#!2&E
万方数据式()控制(适应于丝径为"2:%&%’’条件)
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钢铁冶金--中厚板生产技术
+-
式中!!—稀土丝喂入速度,;#!#$%"
—拉坯速度,;!#!#$%&
(断面不同,该系数值不同)。!—系数
’()结晶器保护渣
保护渣是保证连铸坯获得良好表面质量的重要条件,考虑到!在+对熔渣有一"*,!-.,时,"#定的助熔作用,因此,浇注./012!"钢所用的保护渣的熔点和粘度应适当提高,选用的结晶器保护渣物化性能见表3。
表!保护渣物化性能
保护渣熔点!4熔速(( -’5.4)!6粘度-+..4)!276渣型
"粉渣--5))..(-9)8’
颗粒渣:;<=--).3).(+.+
"颗粒渣---)+..(+3.;+"预熔--.935.(’+)2-"颗粒渣面产生了不同程度的纵裂纹,裂纹长度).!深度-宽度!’)..##、!+##、-##。由表5可知,
"保护渣浇注采用2-./@$AB汽车大梁钢效果较好。
摊检’25-.B汽车大梁钢摊检结果表明,9.块
铸坯,发生纵裂纹的有+发生率-’块,-(3.,。由
"保护渣浇注表5可知,采用>325-.B汽车大梁钢
效果较好。
摊检3出;5’管线钢摊检结果表明,)’块铸坯,现表面纵裂纹的有?发生率-5块,)(’+,。与表5
"保护渣浇注采用2-;5’管线钢效果相当。+(’铸坯内部质量
+(’(-硫印低倍检验结果
同时在两流上取中间阶段的铸坯样进行硫印低倍缺陷检验,检验标准参照>。:3..+C/-./012!",./@$AB,25-.B,;5’连铸坯硫印低倍缺陷评级结果见表)。从表)可见,内部缺陷检验评级均较低,说明连铸坯的内部质量较好。
从铸坯硫印图及缺陷评级结果还可看出,由于钢水吸气较多,产生较多的针孔状气泡,反映出中包烘烤不良等问题,严重时引起一个浇次中的头坯上产生蜂窝状气泡。
!试验结果及讨论
+(-铸坯表面质量
试验期间对/3.块铸坯进行了详细的质量检查,各种保护渣所浇铸坯表面无缺陷率对比情况见表5。
表"铸坯表面摊检结果
钢种
保护渣
./012!":;<=
"8’
./@$AB:;<=
";+"2-";+"
25-.B>3
:;<=
";+"
;5’>3
"2-铸坯摊检!块纵裂!块铸坯无清理率!,
-)--+/-(/+’/’’’3(-3)9’’)9(-’5.’35’(..+3.-..(..’9-?+/(..-9/.-..(..)+-5?)(..--.+))?(’?-+?’/?9(9+))-.93(95
表#连铸坯硫印低倍缺陷评级结果
钢种
中心偏析三角区裂纹针孔状气泡中间裂纹角裂纹
./012!"0.(5!<.(5.(5!’(5.(5!-(..(5!-(..!’(5
!:-(..!-(5.!-(5.!.(5./@$AB:.(5
25-.B0.(5!<-(..(5!-(5.!.(5.!-(..!-(.;5’0-(5!:-(..!’(..!.(5.!.(5.!-(.
+(’(’铸坯中夹杂物分析
、./012!"./@$AB、25-.B、;5’连铸坯中夹杂物试样检测加工位置见图-。./012!"、./@$AB、25-.B、;5’连铸坯中电解夹杂分量占总量的比例
见表?。
由表?可知,./012!"钢电解夹杂的分量(@约占夹杂总量的)$*E**)5,!G’D<’+DF
可以认为,/.,。因此,./012!"钢铸坯中的夹杂物主要来源于脱氧产物(或二次氧化)和耐火材料的侵蚀。./@$AB、25-.B、;5’连铸坯中电解夹杂分量
<E*.,!3+,、’5,!3.,、’9,!’+分别为+3+,。表明./@$AB、25-.B、;5’连铸坯中夹杂物主要来源于脱氧产物或二次氧化。现行条件下,为了降低钢水中夹杂物含量,应当从以下几方面开展
铸坯表面质量良./012!"钢摊检结果表明,
好,表面缺陷主要有:纵向沟槽,纵向裂纹,少量的夹渣和横向裂纹,没有出现因铜析出引起的星形裂纹。由此可以认为,选用:;<=保护渣浇注./012!"钢是合适的;由于气水冷却可以加速氧化铁皮的去除,且导辊对氧化铁皮具有破坏作用,可能减少了氧化铁皮中0因而防止星形裂纹1相互聚集的机会,的形成。
铸坯的内弧./@$AB汽车大梁钢摊检结果表明,
万方数据
钢铁冶金--中厚板生产技术
"
$
工作:保护浇注,避免钢液二次氧化;改进中包钢水流动性,促进夹杂上浮;稳定中包内钢液面高度,防止卷渣;提高耐火材料质量,特别是提高中包涂层和挡墙耐火材料的质量。
"#$#"铸坯横断面上成分偏析
、考虑到(%、&’等是易偏析元素,)是通过喂丝法加入到结晶器中,它们在铸坯横断面上可能出现偏差,因此,试验中重点考察了四种成分在横断面
表!电解夹杂分量占总量的比例
钢种01%2’()01&*78’9!08:9$
&*+$夹杂$$!33"$!"9"$!9"$6!"3
,-+$"夹杂4!$5"0!3"$9!30$5!3"
"
!6!"6
.+夹杂/
上的分布情况,取样位置如图!所示。分析结果表
图!低合金钢连铸坯取样位置
明,、如表5所%、&’在整个断面上的成分偏差很小,
示。
表#化学成分偏析度
"
;!9#00!!0#00$0#0!90#00;4#!0!!3#$0;33#$9!"1#"4;$6#!6!!"#4!;!3#3!6!#00钢种01%2’()
01&*78’9!08;!!#!!!6#64;!0#00!$#$$;$#90!!3#$0;!3#00!!0#00;!"#""!0;!1#00!;6#$0
"#3热轧钢卷力学性能
合格连铸坯送热轧板厂后,经加热、粗轧、精轧、层流冷却后卷取,对板卷性能抽查结果表明,性能全部合格,投料结果无异议,说明通过连铸;热轧工艺生产01%2’()耐候钢01&*78汽车大梁钢,’9!08汽车大梁钢,:9$管线钢卷是可靠的。
所采用的工艺参数和工艺制度是合理的,具备了规模生产的条件。
()试验期间生产低合金钢合格铸坯6,$$"4$<
钢水到合格铸坯的成坯率达到1比模铸;6=以上,初轧工艺条件的成坯率提高!9=。
()低合金钢连铸工艺研究的成功,解决了铸坯"
容易出现表面裂纹,水口堵塞,结晶器保护渣性能变化大等问题,为公司开拓市场和参与市场竞争提供了有利条件。
!结论
()连铸生产低合金钢的工艺试验是成功的,!参考文献:
[]卢盛意#连铸坯质量[.]冶金工业出版社,!#北京:!113#10#
[]余景生#稀土处理钢手册[.]冶金工业出版社,$#北京:!11"#!31;!96#[]陈家详#连续铸钢手册[.]冶金工业出版社,"#北京:!11!#5!#
编辑杨冬梅
万方数据