炼胶工序设备及工装改进
橡塑技术与装备
随之提高;同时,还会造成供电系统谐波大,电压质量下降,因此需要增加高压电容无功补偿装置,以保证供电系统的功率因数不低于标准值,并保持均衡。从总体效益来看,选择高电压等级电机的运行费用明显降低,因此,该种选择方式是比较经济的。
CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
到最低限度,从而使液压站的油温控制到最低水平。
2.3 效果分析
液压站在改造前,经过长时间运转,油温最高达到85℃以上;改造后,即使在夏季天气最热时,油温也不超过46℃,效果比较明显。
改造时,需要增加一台变频器和冷却器,价值15 000元左右;改造后,每年可减少叶片泵、液压元件等的维修费18 000元,节省液压油4 000元,节约电价值30 000元,而且电机的负荷平稳,减少了对电网的冲击,更重要的是提高了设备的运行效率和安全性。
2 密炼机液压站的改造
2.1 存在的问题
在以前生产和使用的密炼机液压站中都没有配置变频装置,当油压能量有剩余时,一般是采取溢流方式卸荷。由于液压站在正常工作时,液压油的压力稳定、供应连续,但是系统使用液压油的用量并不固定,不同时段的瞬时用量是变化的,且高峰和低谷与平均量之间的差别比较大。流量和压力固定不变时,虽然在高峰期流量和压力能达到使用要求,但在低谷期则会因为用量小而造成卸荷增多。液压油通过溢流阀流回油箱,在液压站周期循环过程中,油的动能转化为热能,使液压油的温度不断上升。油温升高后,不但导致液压元件、密封件老化速度加快、寿命降低,也会使液压油失效加快、更换周期缩短、维修费用提高,而且还会危及生产。
3 上顶栓排风管增设消音器
3.1 存在的问题
密炼机气动上顶栓上下动作的动力是压缩空气。在每一次上下动作的过程中,压缩空气都要通过排风管全部或部分排出。在排压缩空气时,由于排放集中,导致排放噪声特别大,而且周期短、频次高,噪声污染比较明显,这样不但影响环境,更对操作工身心造成危害。
3.2 改进方案
针对上述现象,为减少压缩空气排放产生的噪声,可以在上顶栓排风口处安装一套简易消声器。该种消声器结构比较简单,由外套、扩容体、喷射体、反射体等组成,可以自行设计,加工。
用一段长350 mm左右的Φ159 mm×4 mm的无缝钢管作为外套,一端用厚度为8 mm左右的钢板封口,封口钢板中心加工Φ90 mm的通孔。用一段Φ90×100 mm的圆钢加工扩容体(也可用尺寸合适的材料组焊),扩容体的一端内孔加工M70×2的通孔螺纹,长度大约为40 mm左右;另一端加工外径为G2″的管螺纹,内部为Φ40 mm的通孔,长度大约为40 mm左右;中间加工成喇叭口,两端内径与M70×2和Φ40 mm的通孔分别对应,三件组合为一个整体。喷射体可用Φ70×5×200 mm的无缝钢管加工,两端分别加工出M70×2的螺纹,中间部位均匀加工200个Φ1.5~2 mm的通孔。反射体可用Φ90×
第35卷 第11期
2.2 改进的方案
如果单纯为了降低液压油的温度而增大油箱容积或提高散热效果,虽然在短时间内有效,但液压站连续运行时间增加后,效果还是不理想。因此,为保证系统的压力和流量满足使用要求而又不产生多余的能量,可在系统上加装变频恒压控制装置。通过内置的PID(比例积分/微分调节器)自动调节输出量与设定量的差值,使压力恒定。系统压力通过压力变送器转变成电信号,送到变频器的PID单元与设定值比较,并根据差值的大小按既定控制模式进行运算,使变频器输出相应的转速来控制电机。在下顶栓动作时,液压站电机转速最高,油泵满负荷供油;在下顶栓保持位置的炼胶过程中,电机转速降低,油泵的供油量即满足系统保压要求,又使经过溢流阀的溢流油量减少
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