冶金能源ENERGY FOR METALLURGICAL INDUSTRY Vol. 38 No. 5
Sept. 201937
沸腾式省煤器技术在锅炉上的应用与实践
刘宝山1王旭涛1张英林1贾凤泳2李卫东彳
(1.鞍钢集团朝阳钢铁有限公司,2.鞍钢集团信息产业有限公司,3.鞍钢股份技术中心)
摘 要 针对朝阳钢铁1号锅炉排烟温度偏高的问题,提出在低温过热器后、高温省煤器上 方增加一组蒸发器(沸腾式省煤器),降低烟温同时能保证锅炉长期安全运行。改造完成后, 锅炉排烟温度降低17. 6t,锅炉效率增加1.15% ,节约高炉煤气1057m 3/h,经济效益明显。 关键词锅炉尾部受热面排烟温度沸腾式省煤器锅炉效率
文献标识码:A 文章编号:1001-1617 (2019) 05 -0037-04
Application and practice of boiling
type economizer technology used in boiler
Liu Baoshan 1 Wang Xutao 1 Zhang Yinglin 1 Jia Fengyong 2 Li Weidong 3
(1. Chaoyang Iron and Steel Co. , Ltd. of Ansteel Group Corporation , 2. Information Industry Co. , Ltd. of Ansteel Group Corporation ,
3. Ansteel Technology Centre , Ansteel Co. , Ltd.)
Abstract Aiming at the problem of high flue gas temperature of Chaoyang steel No. 1 boiler , a meth od of adding a set of evaporators ( boiling type economizer) following the low temperature superheater and locating above the high temperature economizer was proposed. Thereby , the flue gas temperature was reduced and the long - term safe operation of the boiler was ensured ・ After the completion of the transformation , the boiler flue gas temperature was reduced by 17. 6°C , the boiler efficiency was in creased by 1. 15% , the BFG consumption was saved by 1057 m 3/h, and the economic benefits were significantly improved.
Keywords boiler tailing heated surface flue gas temperature boiling type economizer boiler e 匸 ficiency
根据鞍钢集团朝阳钢铁有限公司年产200万
t 钢的供热规划需求,为充分利用高炉、转炉和 焦炉剩余煤气,保护环境、节约能源、改善生态
环境,创造更好的经济和社会效益,2007年开
始建设200万t 钢的生产线,同步建成配套的煤 气热电站工程,配置2 x 130t/h 次高压锅炉及2
X25MW 抽凝式发电机组。1号锅炉是JG - 130/5. 30 - M. Q 型次高压
煤粉及高、焦、转炉煤气混烧锅炉,原设计燃料
结构为60%燃煤+40%煤气。2013年以前1号 收稿日期=2016-03 -15
刘宝山(1962 -),高工;114000辽宁省鞍山市。锅炉纯烧煤气,燃煤系统作为备用,导致燃烧器 通流能力、引风机出力和受热面换热能力不足,
仅可带90t/h 的热负荷,造成了公司煤气大量放 散。同时按照公司煤气结构,富余煤气可保证2 台锅炉满负荷运行,故在2013年大修时对1号 炉的空气预热器和省煤器进行了增容改造。改造 完成后,纯烧煤气可满负荷运行,但受尾部受热
面布局空间和省煤器管排沸腾率限制,存在排烟 温度过高(160P )和高温省煤器上部高温管排 超温爆管现象。改造方案采用在低温过热器后、
高温省煤器上方增加一组蒸发器(沸腾式省煤 器)的方式降低烟温,同时彻底解决高温省煤