基于PLC的西门子810系统数控机床故障诊断与排除
第2期姚玲峰等:基于PLC的西门子810系统数控机床故障诊断与排除
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2MCB6B的接线端子上虚接。
故障处理:紧固2MCB6B的接线端子后,这个故
障不再发生。
2 使用机外编程器诊断机床侧故障
对于810系统的数控机床,有些故障没有报警信息,只是某些动作不执行。对于这类故障,需要根据数控系统的工作原理和PLC的梯形图来诊断故障。西门子数控系统没有梯形图显示功能,所以在分析这类故障时需要使用机外编程器对梯形图的运行情况进行跟踪,找出故障原因。
应用实例:采用西门子810系统的数控磨床加工工件时,有时机械手没能把磨削完的工件带出,而又送入一个工件,两个工件都挤到吸盘上,无法正常加工。
分析这台机床的工作原理,工件磨削完成后,机械手插入环形工件并带着工件上滑至出料口,机械手退出工件,磨削完的工件掉入出料口,而机械手继续上滑至上料口,完成上料的工作。
仔细观察故障的发生过程发现,工件磨削完成后,机械手插入环形工件,之后又马上退出工件,接着机械手经过出料口上滑至上料口,磨削的工件,工件挤在一起。
其故障比较复杂,,故用机外编程器在线监视PLC
程序的运行。
梯形图在线跟踪,从工件磨削完成、机械手插入工件又马上退出这一现图3 机械手退出工
件控制梯形图象入手,根据机床电气原
理,PLC输出Q211控制气缸使机械手从工件退出。这部分的PLC梯形图如图3所示。
用编程器在线观察梯形图的运行,发现机械手插入时,由于Q212变为通电状态(Q212控制机械手插入电磁阀),其常闭触点断开,使Q211处于断电状态。而插入工件后,Q212马上断电,Q212的常闭触点恢复闭合,从而使Q211有电,控制机械手退出。根据电气原理图,PLC的输出Q212控制气缸使机械手进入工件。为了确定Q212断电的原因,继续观察有关Q212的梯形图,如图4
所示。
在线跟踪PLC程序运行,发现Q212断电的直接原因是标志位F4015的触点断开,F4015是加工程序中的辅助功能指令M53的译码信号,M53是机械手插入指令,标志位F4015
是由数控系统把加工程序中的M53指令译码后置位的,复位则由PLC程序完成,F4015复位梯形图如图5 M53辅助指令
复位梯形图图5所示。
机械手插入时Q212通电,机械手到位后,到位信号I316的状态变为“1”,这时把F4015复位,应该是正常的。因此Q212掉电另有原因,重新分析图4,Q212通电后有一支路应该可以实现自锁,从在线梯形图显示来看,由于标志位F14015有电,其常闭触点断开,不能使Q212
自锁。
控制标志位F14015的梯形图如图6所示,继续在线观察这部分梯
6 标志位F14015形图,PLC的控制梯形图位5I3使标志位F14015的“线圈”3个问题只能逐个排除。首先检查PLC输入I312的状态是否正常,根据电气原理图,如图7所示,PLC输入I312连接的无触点开关3PX2,该开关检测机械手是否到达出料口的信号,在机械手到达出料口时,它的状态应该变为“1”,在其他位置它的状态都应该是“0”。出故障时,
机械手在磨削位置,其状态应该是“0”,但它的状态却为“1”。在机械手还没有上滑至出料口时它的状态就已经为“1”,说
图7 PLC输入I312的连接图明这个开关损坏。
故障处理:更换新的无触点开关,机床故障被排除。3 结语
由以上分析可知,通过对可编程序控制器PLC的检查,利用PLC的状态信息和在线动态跟踪PLC梯形图,可以很方便地判断并解决西门子810系统数控机床故障。参考文献:
【1】孙汉卿.数控机床维修技术[M].北京:机械工业出版
社,2000.【2】牛志斌.图解数控机床-西门子典型系统维修技巧
[M].北京:机械工业出版社,2005.【3】李大庆.基于PLC的数控机床故障诊断[J].煤矿机械,
2007,28(11):193-194.【4】李铁军,张淑敏.PLC在数控机床电气控制方面的应用
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图4 机械手插入工件控制梯形图