伊拉克绿洲项目所钻井的事故和复杂统计和介绍
有可能解卡。
第一步,再次尝试泡油解卡:按1:1比例配制混合油(原油+柴油),浸泡从井底到井斜30度井段。
第二步,如果泡油未解卡,再次尝试泡酸解卡:配制浓度10%的盐酸液,浸泡全部水平段。
23:00‐23:30 泵入12方1.40g/cm3重浆。23:30‐24:00 用压裂车泵入混合油12方。 2011年1月22日:
0:00‐0:30 用压裂车继续泵入混合油12方(总计泵入混合油24方,其中原油12方、柴油12方)。0:30‐1:15 替浆28方。预计浸泡井段:2500‐3415.16米。1:15‐ 2:30 施加扭矩至27KN.M,上提悬重至160吨,关封井器静止等待解卡。2:30‐ 5:55 开井、活动钻具。最大上提悬重至200吨,最大施加扭矩27KN.M。5:55‐ 6:00 泵入泥浆0.5方,井口返出。 6:00‐8:00继续活动钻具,解卡。 3.2.2.5 后续工作简述
8:00‐9:30起钻至3237米,无超拉。
9:30‐11:45关井采用节流控压方式排出24方混合油(泵冲45SPM,立压4.5MPa,套压最大4MPa)
11:45‐13:30开井循环,排量30L/S,泵压14.7MPa,密度1.24g/cm3。 13:30‐18:00起钻至2031米(技套内)。 18:00‐18:30静止观察,无溢流。
18:30‐24:00起钻完。发现定向马达下部扶正器段折断,连同马达转子缺失。从而证实:在正钻进中,突然坍塌的沥青块将钻头和马达扶正器本体等压住,经过多次活动后,该处受应力最大,加之泡酸作用,易产生疲劳破坏,导致马达本体和扶正器连接公扣根部折断,钻具得以提出。
3.3 原因分析及建议
未预见的沥青层坍塌。
加强地震、地质资料的研究,提供炭化沥青可能存在的区域。 从地质层面上规避类似的钻井风险,加强风险识别和风险预测。
发生井下事故初期,认清事故原因,快速有效采取现场所能采取的一切手段,是处理事故的最佳阶段。
施工中加强判断与识别,有效避免类似的事故发生。