伊拉克绿洲项目所钻井的事故和复杂统计和介绍
1. AD2‐231H 井断钻具
1.1基本数据
井名 AD2‐231H
井型 四开水平井
井别 采油井
井队 DQ001
定向施工 大庆
开钻日期 2009年12月31日22:00 完钻日期 2010年4月11日6:00 完钻井深 3755m(MD)/2641.1m(TVD) 完井方式 筛管完井
钻头程序 26"×262.5m+17 1/2"×1678m+12 1/4"×2858.21m+8 1/2"×3755m 套管程序
20"×261.5m+13 3/8"×1676.86m+9 5/8"×2857.59m+7"×(2803.82‐2957.48m)+5 1/2"×3753m
复杂类型 变径接头(Ф203mm/Ф165mm X/O)母扣根部断裂 损失时间 2.3天
1.2事故经过及处理
2010年3月21日 21:30正常定向钻进至井深2858.21米,泵压突然升高,由22.2MPa升高到29.1MPa,司钻岑淑华立即降低泵冲,从156SPM降到92SPM,泵压保持在21MPa,同时向现场监督汇报,在监督指导下,上提钻具,悬重由1073KN增加到1420KN没有解卡,继续上提钻具至悬重1600KN解卡,之后将排量恢复到156SPM,泵压保持在21MPa循环,上下活动钻具并划眼。
原定循环至24:00进行短起作业,因为振动筛面上砂子仍然很多,监督指令继续循环直至将井底清洗干净再进行短起作业,又循环至01:00,泵压由21.8 MPa突然降至17.6MPa,悬重没有明显变化。带班队长吴晓峰立即汇报工程师于亮、之后汇报平台经理及现场监督,同时组织人员检查地面管汇和泥浆泵,确认地面设备没有问题后在现场监督同意后起钻检查钻具。
当起出四柱钻具时,工程师于亮发现起钻时井下异常(无摩阻,井下接的是1.5度的螺杆,并且水眼畅通),按经验判断属于不正常现象。
在起钻过程中从综合录井人员处得知洗井划眼过程中发生顿钻。经查看综合录井曲线与追问当班司钻,得知:21日23时47分,在划眼钻头离井底约1米时,司钻操作失误,造成顿钻36吨、顶驱蹩停、泵压由22MPa升高至29MPa。顿钻事故发生后,录井人员将顿钻数据向司钻作了通报(未向现场值班人员报告),司钻自作主张上提钻具继续循环划眼,当时泵压、悬重、扭矩均正常,直至22日1时3分泵压突然降低,被迫提钻检查钻具。