伊拉克绿洲项目所钻井的事故和复杂统计和介绍
1. AD11卡钻
1.1 基本数据
井名 AD11
井型 三开直井
井别 评价井
井队 DQ50257
定向施工
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开钻日期 2009年12月9日10:00 完钻日期 2010年1月25日15:00 完钻井深 3150m(MD) 完井方式 套管完井
钻头程序 17 1/2"×262m+12 1/4"×1650m+8 1/2"×3150m 套管程序 13 3/8"×262m+9 5/8"×1649m+7"×3146.79m 复杂类型 卡钻 损失时间 14.85d
1.2 卡钻经过及处理
1.2.1 基本情况
该井设计井深3150m。于2009年12月9日10:00开钻,339.7mm表层套管下深262m;2009年12月12日13:00二开,244.45mm技套下深1649m;12月24日0:00三开。
1.2.2 卡钻经过
2010年1月5日23:45钻至井深2565m(钻具:8‐1/2" PDC BIT×0.30m + 430/410x/o×0.62m + 165mm SDC×18.34m + 214STB×1.39m+165mm SDC×100.49m+ 127HWDP×111.63m+127DP)。循环1h,投测,短起至2000m(此前2245m起钻检查钻头,至2565m,320m,54.5h未进行短起下钻),上提下放不超过原悬重15t。1月6日0:50‐1:30测斜,2:40短起至第10柱,钻头位置2305.53m,上提超拉11t,下放遇阻15t(泥浆密度1.30g/cm3,粘度48s,原悬重97t),立刻汇报,钻台接顶驱,转动时扭矩最大15000lb.ft,无法实现转动,判断为缩径卡钻,卡点为螺扶位置,2284.88m处。
1.2.3 处理过程
开泵建立循环,排量38‐40l/s循环,循环泵压15MPa,1月6日3:05‐6:30多次上提下放活动钻具,上提至110‐130t,下放至70‐80t,未果。6:30‐7:30上提最大悬重145t,钻具上行5.53米,钻头位置2300米,钻具不再上行,上提下压均无效。
1月6日7:30,继续活动钻具;组织泡油,准备对钻头至螺扶(20.65m)、钻铤泡油解卡。10:40‐10:57泵入混合解卡剂(柴油+300kg烧碱+360kg解卡剂)6m3,11:07‐11:28替泥