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Sc i e nc e a n d Tech no l ogy I n n ova t i on Her a l d
工程技术
影响松散回潮后烟片含水率的分析与控制①朱东风
(河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂摘
河南驻马店
4 6 3 0 0 0 )
要:针对制丝生产过程中,烟片松散回潮机出口含水率控制不稳定的问题,结合制丝烟片处理设备的实际结构与性能,通过测试与分析,并
对加水系统加水喷嘴进行了重新选型和调整,重新确定了加水延时时间和增添了蒸汽含水率系数,保证了生产过程中对烟片施加水份的均匀性和准确性,提高了回潮后烟片含水率的稳定性。关键词:烟片回潮机标准差稳定性
中图分类号: T S 4 5 2
文献标识码: A
文章编号: 1 6 7 4—0 9 8 x( 2 0 1 3 ) 0 7 ( c )一0 0 9 4一O 2
松散回潮是制丝叶片处理过程中的重 1 . 2测试与分析要工序,其作用是对真空回潮后的烟片进行松散、回潮、加湿,使烟片温度和含水率1 . 2. 1蒸汽含水量的影响
汽压力,其需要的加水量应不同。 1 . 2 . 2加水喷嘴雾化效果测试与分析设备安装时加水系统自带 1个加水喷
由于生产过程中使用蒸汽为外供蒸汽,蒸
达到工艺技术的要求…,以为下道工序提汽质量难以保证,生产过程中由于蒸汽压力的
嘴,其喷谢角度为 6 0。,经过测试,在相同
供合格的烟片。在实际生产过程中,由于受波动,蒸汽中含水量存在差异,造成相同条件下的水压下,离喷嘴 4 0 C m处喷射直径约为见表 2 )。也即不同的蒸 4加水均匀性和准时性、热风温度的稳定性回潮后含水率的波动 ( 6 c m。但从实际生产情况来看,松散回潮以及蒸汽压力等因互的影响】,存在着回
潮处理后的烟片含水率不稳定的现象,直接影响后工序的质量控制和加香料的准确性。对此,提高烟片松散回潮后含水率的均匀性,对过程质量稳定性的控制至关重要。
1现状调查与分析1 . 1烟片松散回潮含水率控制现状从随机抽取的 6批次制丝烟片松散
回潮实际含水率的情况来看 (见表 1 ),虽然回潮后烟片含水率平均值差
别不大, 但其含水率稳定性较差,标准差较大,最大达到 0. 3 5%,最小为 0. 2 4%, 6批次平均
为0 . 2 9%,标准差越大,其含水率波动越大。
改进前图1加水喷嘴的改进图
改进后
表1松散回潮后烟片含水率统计表批次含水率设定值(%) 实际平均值(%) 标准差(%)
11 8 . 0 l 7 . 9 7 O . 2 4
21 8 . 0 1 8 . 0 8 0 . 2 8
3l 8 . 0 l 8 . 0 2 O . 3 5
4l 8 . O 1 7 . 9 2 O . 3 1
5l 8 . O l 7 . 9 6 O . 2 6
61 8 . 0 1 7 . 9 5 0 . 3 2
平均值(%)1 8 . 0 O 1 7 . 9 8 0. 2 9%
表2蒸汽压力对松散回潮后烟片含水率的影响序号1 2
蒸汽压力( MP a )O. 60 O. 7 0
回潮前含水率(%)l 4. 5 2 1 4. 48
加水量 ( L/ mi n )2. 3 5 2. 3 5
回潮后含水率l 8. Ol l 7. 87
3
O. 8 O
1 4. 52
2. 3 5
1 7 . 67
表 3松散回潮后烟片含水率统计表_
批次
1
2
3
4
5
6
平均值(%)
含水率设定值(%) 实际平均值(%)标准差(%)
1 8 . 0 1 8 . 0 20 . 2 1
1 8 . 0 1 8 . 0 10 . 1 8
l 8 . 0 l 7 . 9 5O . 2 3
1 8 . 0 1 7 . 9 20. 2 0
1 8 . 0 1 7 . 9 60 . 2 l
1 8 . 0 1 8 . O 50 . 2 2
l 8 . 0 0 1 7 . 9 90 . 2 l
①作者简介:朱东风 ( 1 9 7 3 . 1一),男,汉族,河南省上蔡县,河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂制丝车间,大学本科学历,主要从事工
艺研究和质量管理工作。
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