高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用
第 39 卷 2011 年第 1 期
工业试验采用 2 号矿体,其原矿铁物相分析如表 1 所列,原矿多元素分析如表 2 所列。
表 1 原矿铁物相分析 %
矿物名称磁性铁中铁碳酸铁中铁
赤铁矿、褐铁矿及可溶性硅酸铁中铁硫化铁中铁难溶硅酸铁中铁总铁
铁含量30.100.041.210.051.0132.41
占有率92.870.123.730.153.13100.00
表 3 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机工业试验数据 %
序号12345678
给矿浓度64.0565.4663.8964.1063.6164.4564.8965.98
给矿品位61.7661.8660.8962.3561.2961.4961.0861.5661.54
精矿浓度61.6163.3063.6165.3965.2259.6662.3864.4163.20
精矿品位66.4466.8166.1067.1765.8266.1465.8166.3766.33
溢流品位12.5111.3211.0712.0412.1511.029.5010.8111.30
作业金属同期生产产率回收率精矿品位91.3291.0890.5391.2691.5691.5691.6091.3491.28
98.2498.3798.2898.3198.3398.4998.6998.4898.40
65.5865.9064.8764.5565.0365.3865.6965.8665.36
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本栏目编辑 杨 健
表 2 原矿多元素分析 %
成分含量成分含量
TFe32.32Pb<0.01
FeO23.47Zn0.029
SiO247.34Cu<0.01
Al2O31.73P0.042
CaO1.54S<0.01
MgO2.30K2O0.21
Mn0.08Na2O0.27
平均64.55
4 工业试验流程
该选矿厂在对原生产工艺进行认真检测、分析的
基础上,结合生产现场实际情况,制定了工业试验流程,见图 3。拆除原流程中两段磁场筛选机,用 2 台 CTB1030 型磁选机替代一段细筛后的 4 台 CSX-II 型粗选磁场筛选机,用 2 台 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机替代 3 台 CSX-II 型精选磁场筛选机进行精选作业。淘洗磁选机溢流采用中场强磁选机进行扫选,扫选所得粗精矿返回三段磨矿作业,拆除全部中矿处理系统。
由表 3 可以看出,试验指标和生产指标都比较稳定。全自动淘洗磁选机在平均给矿品位为 61.54% 的前提下,平均试验精矿品位达到 66.33%,比上年同期提高 0.97%。作业产率为 91.28%,金属回收率 98.40%。
试验过程中,在全自动淘洗磁选机前安装了一段磁选机进行浓缩作业,其给矿浓度达到 64.55%,减小了矿量波动对淘洗磁选机作业效果的影响。平均精矿浓度达到 63.20%,可以直接进行过滤脱水作业。
经 验
6 应用效果
2010 年 3 月,该矿又在磨选二系统进行了全自
动淘洗磁选机的工业试验,同样获得理想的试验数据。4 月份应用该试验流程进行生产,由于无中矿返回流程,循环负荷降低,提高了Ⅱ、Ⅲ 段磨机磨矿效率。在保证精矿品位的前提下,将一段细筛筛孔由 0.12 mm 增大到 0.15 mm,二段筛孔尺寸由 0.09 mm 增加到 0.12 mm,使一段磨机处理能力有了显著提高。将 4 月份生产指标与工业试验前的 1 月份进行比较,结果如表 4 所列。
表 4 生产指标对比
生产指标2010 年 1 月2010 年 4 月提高率
入磨品位/%30.6530.55-0.1
精矿品位/%65.2266.110.89
尾矿品位/%7.145.33-1.81
金属回磨机处理能力收率/%/(t·h-1·台-1)81.7582.640.89
38.4043.94 5.54
图 3 磨选一系统现场工业试验流程
5 试验结果
工业试验自 2010 年 2 月 5 日~ 3 月 1 日,历时
25 d。每天取样 4 组,除去因检修停机时间,共取得试验数据 92 组。将 92 组数据整理为 9 组,并与同期生产的精矿品位进行比较,结果如表 3 所列。
从表 4 可以看出,在入磨矿石条件接近的情况下,应用全自动淘洗磁选机使铁精矿品位提高了 0.89%,达到 66% 以上。尾矿品位并未升高,金属回收率也没有损失。由于消除了中矿影响,并且放宽了精矿细度,磨机能力提高了 5.54 t/(h·台)。
7 结论
采用 CH-CXJ24000 型全自动淘洗磁选机作为精选设备,简化了生产流程,提高了精矿品位,采用全自动控制,操作简单,运行平稳,能有效控制溢流