高效淘洗磁选机在某选矿厂的工业试验及应用
第 39 卷 2011 年第 1 期
“跑黑”现象,对稳定生产指标效果明显。利用该机的高效选别能力放宽了精矿粒度,降低了流程循环负荷,在提高精矿品位的前提下使一磨能力得到有效提高,证明全自动淘洗磁选机的应用是成功的。□
(收稿日期:2010-07-09)(修改稿日期:2010-10-05)
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的散煤堆积断面减小,运输能力也明显降低,正常采煤状态下落煤与运煤能力不匹配,造成浮煤。俯采角度大,采煤机滚筒的装煤工况恶化,加上 MXG150/350D 型采煤机本身与弧形挡板不配备,因此,采煤机的装煤效率非常低,导致刮板输送机前方的浮煤大量增加,给刮板输送机的推移造成困难。
本栏目编辑 杨 健
文章编号:1001-3954(2011)01-0135-02
2 解决措施
2.1 采煤机结构的改进
2.1.1 增加采煤机平滑靴底板厚度
由于俯角大,采煤机向煤壁倾倒的趋势必然增加了滑靴的受力和磨损。为减缓采煤机向煤壁倾倒的趋势,对采煤机平滑靴进行了改进,具体方法是:在不影响齿轨轮与齿轨正常啮合的前题下,尽量加大平滑靴底板的厚度。根据平滑靴的结构以及与刮板输送机的配合情况,将平滑靴底板加厚 20 mm (见图 1),这样相对降低了采煤机的俯斜角度 1.8°。
大俯角工作面综采存在的
问题及解决措施
张武东,冯振忠
冀中能源股份有限公司设备租赁分公司 河北邢台 054000
经 验
泉矿 1424 工作面走向长约 814 m,倾向长 110
m,煤层平均厚为 2.8 m,可采储量 36.8 万 t。该工作面位于下解向斜轴部,该向斜走向 NE 40°,其西北翼地层倾角较大,为 38° 左右,东南翼为 24°~27°;受下解向斜影响,回采工作面沿走向方向倾角变化较大,其中在回采工作面 100 m 处,沿走向有 80 m 左右的地层倾角达到 27°~34°,平均 32°。
该工作面主要设备为 MXG150/350D 型无链牵引采煤机、SGZ630/220 型中双链刮板输送机和ZY3000/14/32 型掩护式液压支架。
葛
图 1 改进后的采煤机平滑靴
1 存在的主要问题
1424 回采工作面通过下解向斜轴部时,由于沿回采工作面走向 80 m 范围内的地层倾角较大,形成大倾角俯斜开采,可能在以下几个方面对回采工作造成不利影响。
(1)采煤机的稳定性 由于俯角大,采煤机重心前移,产生压向煤壁倾斜趋势,造成采煤机运行状态不稳定。同时,由于采煤机始终处于煤壁倾斜状态,改变采煤机滑靴与导向装置之间的受力状况,易造成滑靴磨损。
(2)液压支架的稳定性 由于俯角大,在支架自重产生的下滑力和采空区矸石产生的下推力的作用下,液压支架移架时,易失控下滑或向煤壁倾倒。
(3)刮板输送机的稳定性 由于采煤机始终存在向煤壁倾倒的趋势,带动刮板输送机也有前倾趋势,推移刮板输送机时,易造成刮板输送机上移,甚至被推翻。刮板输送机上移后,会造成液压支架的推移导向框架与刮板输送机不在一个平面上,推移刮板输送机时易造成推移导向框架弯曲和损坏。
(4)装煤效率低 由于俯角大,刮板输送机倾角也大,在散煤安息角不变的情况下,刮板输送机上
2.1.2 去掉采煤机滚筒端面截齿
将采煤机 2 个滚筒的端面截齿全部去掉,不让采煤机自行进刀,改用人工放炮方法处理,防止因采煤机自行进刀而进一步加剧采煤机向煤壁倾倒的趋势。
2.2 改进采煤工艺
2.2.1 台阶推进
为了进一步减缓采煤机在回采过程中的实际俯角,提高采煤机工作时的稳定性,工作面采用小台阶推进,即严格控制采高不超过 3 m,始终保持留有适当的底煤;加大采煤机的下切深度,让下切深度保持在 120 mm 以上,使回采工作面沿走向形成宽度为 1 个截深、高度保持在 120~180 mm 的台阶状,刮板输送机沿台阶一步一步向前推进,从而减缓回采工作面的实际俯角。2.2.2 单向割煤
采用采煤机下行割煤、上行装煤的单向割煤方式,同时,还在采煤机滚筒上安装了弧形挡板,以进一步提高装煤效率。
2.3 增强液压支架及刮板输送机的稳定性
由于采煤机、刮板输送机及液压支架三机为一个整体,保持液压支架及刮板输送机的稳定性,有利于增强采煤机的稳定性。
(1)保持液压支架的稳定性 主要是采用带压移
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