第34卷第ll期2013年
11月
煤
矿
机械
V01.34No.11Nov.2013
CoalMineMachinery
应用正交实验法优化退锚切割参数
韦朝坤.杨昊。唐珊珊,孙镇镇(安徽理工大学。安徽淮南232001)
摘
要:煤炭生产过程中,锚杆的应用十分广泛,但是在退锚时有时会比较困难,而常用的
退锚方法在退锚时出现很多弊端。针对这个问题。提出将前混合磨料射流技术应用于退锚技术研究。并通过切割锚杆实验,用正交实验法确定主要几何参数对切割产生的影响。优选退锚切割参数。
关键词:前混合磨料射流;退锚切割;正交试验;优选参数
中图分类号:TD352
文献标志码:A
文章编号:1003一0794(2013)1l一0076一02
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退锚机的工作原理及操作程序:将液压油注人到手动液压泵内。启动液压泵排出胶管内空气后。通过U形销把高压胶管和退锚千斤顶连接:把锚杆
0引言
近年来。随着科学技术的不断发展,高压水射流技术被应用到众多领域,目前已应用于煤炭、冶
金、军事、交通、航空、建筑及轻工业等部门,本文主要研究前混合磨料射流在矿井退锚中的应用。前混合磨料射流切割物体时的火花温度远远低于瓦斯爆
炸最小着火温度。火花持续的时间小于0.01s.远远小于瓦斯着火的感应期,符合煤炭安全生产要求。
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的钢绞线穿人退锚千斤顶内孔.使锚索索具外套和
千斤顶顶压器相接:把液压泵手动换向阀扳到张拉位置后启动液压泵,使锚具外套和锚具分离:用螺丝刀通过顶压器上的槽口将已松动的锚具推入到退锚器内;操作人员退到安全地带后.把换向手柄扳到复位位置.启动液压泵使内部工作锚松开已完成退锚的钢绞线;确认安全后,取下退锚机,完成退锚工作。2实验方法
退锚的原因及现有退锚技术
退锚的原因:①锚固不成功现象经常发生,根
据统计资料显示,煤巷小锚索的锚固成功率近年来有所提高,但也只有92%左右。因而需要退锚以重
新锚固;②锚网支护采面巷道顶板不能及时垮落,锚杆与锚索联合支护具有良好的支护效果,但在回
采阶段巷道顶板不能及时跨落,常形成“瓦斯积聚库”。给采面带来重大安全隐患,因而也需要退锚。现有退锚方法主要有钢筋切断器退锚和退锚机退锚。
用前混合磨料水射流技术切割锚杆的实验在
安徽理工大学高压水射流实验室进行。实验系统为前混合磨料高压水射流发生装置(含高压水泵、加旋喷头)、磨料发生装置、数控系统、数控工作台(含伺服电机、滚珠丝杠、导轨、喷头装夹装置等)和试
(1)采用钢筋切断器
当前普通钢筋切断机一般用继电器控制,其控制线路复杂、互相交错。又由于元件之间相互联锁,连接点多,接线多,所以触点容易烧损、线接点容易
块装夹装置等组成(见图1)。切割深度及切割端面
的精度(即粗糙度)作为评价切割效果的主要指标。在其他几何参数不变的条件下,改变喷嘴直径、靶距、压力、进给速度4个参数。观察是否切断锚杆及切断所需走刀次数。3结果与讨论
切割实验通过喷嘴直径、靶距、压力和进给速度4个试验因素,每项因素取3个水平。表l是用拟水平法设计的正交实验表。评价切割效果的主要
松脱,故障频繁。普通钢筋切断机工作状态为匀速
运行.而钢筋的切断速度不能太快(速度快不但对设备造成损害,在冲击过程中切断也会导致钢筋的精度达不到要求),会造成不必要的浪费。
(2)采用退锚机
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