柴油机Urea_SCR系统低温控制策略研究
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内 燃 机 工 程2014年第6期
模糊控制器用稳态预测方NSR分级控制模块中,法对NO并根据喷射量与NOx比排放进行预测,x质量流量降低量之间的线性关系进行NSR分级控制系数的计算。当平均温度高于上限值(500℃)时,催化器转化效率急剧下降,在这种特殊工况下,计算得到NSR控制系数会固定在最小值。最后,的尿素喷射量会由突增控制器进行修正,以防止喷射量的突然增加。CU标定平台2.2 D
为了加速D提高试验效率,本CU的标定过程,文使用由S如图9ulink
建立的DimCU标定平台,所示。
图10 WHTC循环工况表3 WHTC循环NOx排放结果
序号
策略无储氨
策略分段储氨控制策略
循环冷起动热起动冷起动热起动
/循环NO/NOx比排放x比排放-1)-1)(·(··)·)((hhkWkWgg
4.6603.8934.9543.824
4.001
1
23.256
表4 WHC循环NHT3泄漏结果
序号
策略无储氨
策略分段储氨控制策略
循环冷起动热起动冷起动热起动
NH3泄漏平均值/10-6
665.2 745.2 2.194 1.623
NH3泄漏
最大值/10-6
2552497137
1
图9 DCU标定平台
2
整体的标定流程可分为三个部分:第一部分主要进行发动机万有特性和SCR系统极限转化效率等试验,以获得所需要的数据脉谱,并根据得到的试验数据,完成MCTR模型的反应动力学参数标定;S第二部分主要进行分段目标值和控制模块相关参数的标定,并通过排放测试循环进行验证;第三部分主要完成SCR系统NOx排放水平预测功能的参数标定,并确定不同等级NSR系数。3 试验验证
本文使用低排温工况比例较多的WHTC循环
(),图1对开启和关闭分段储氨量控制(模糊控制器0开启和关闭)两种策略进行验证。发动机原机/(·),其中WHTC循环比排放为9.6kWhCWHT0g
/(,冷起动循环原机比排放为7.8gkW·h)WHTC7/(·。根据催热起动循环原机比排放为9.6kWh)2g
化器能力,设置喷后NOV阶段x目标值为京标第I(·)。/限值3.kWh7g
两种策略得到的WHTC循
环NOx比排放和NH3泄漏体积浓度结果如表3和表4所示。
O 嵌入式模型计算NOx排放结果与实测Nx排
放结果对比如图11和图12所示。
由试验结果可知,TR模型可以准确描述MCS催化器出口NO贴合度R2均高于x的浓度变化,
。使用分段储氨量控制策略之后,05C循环.8WHT/(·)/(·),降至3NO01kWh.625kWh.0ggx比排放由4
/(其中冷起动循环NO降6gkW·h).6x比排放由4/(,至4.热起动循环NOkW·h)495gx比排放由
/(/(。同时,降至3.93kW·h)482gkW·h)3.8g2WHTC循环NH3泄漏体积浓度平均值由5.7×
-6
,冷起动循环NH3泄漏体积浓9×110-6降至1.0
-6-6
,热起动循环降至7度最大值由21×10055×1-6
降至349×17×0NH3泄漏体积浓度最大值由2
10-6。两组热起动WHTC循环NH3泄漏峰值处的
添蓝喷射量对比如图103所示。由图13可知,140450s时的添蓝喷射量修正降低了NH3泄漏峰~1
值。试验结果表明:本文提出的储氨修正策略可以在保证高NO有效降低瞬态工况x转化效率的同时,下的NH3泄漏量。