该厂酸轧联机改造工程投产后,机组设计年产量由50万吨增加到120万吨.轧机主传动扩容改造工程实施以后,机组产量将进一步提高。而与轧机配套的乳化液系统没有改造,乳化液的清洁度、润滑能力和冷却能力不能满足要求。为此,需对乳化液系统及其相关设备进行改造。通过改造达到了预期的效果。
磁链过滤器,分离铁磁杂质;有链式撇油器将乳化液中的上浮的杂油撇出;有搅拌器将乳化液混合均匀。经过处理的较为干净的乳化液将被继续循环利用。
2.2 A、B系统改造内容:
2.2.1 A、B系统原装备有霍夫曼过滤器各1台,因厂家不再生产该设备,无法采购到维修备件,不能满足生产需要。拆除原有霍夫曼过滤器各1台,新增真空带式过滤机各1台。
2.2.2 提高磁链过滤器的过滤能力。原有A系统装备KMA222LR63型磁链过滤器(流量:6000l/min)2台, B系统装备有KMA150LR63型磁链过滤器(流量:4000l/min)2台。为了提高系统分离铁磁杂质的能力,需提高磁链过滤器流量。在A系统新增KMA330LR63型磁链过滤器(流量:12000l/min)2台;将A系统原有磁链过滤器拆除,移至B系统;将B系统原有磁链过滤器拆除。 2.2.3 A、B系统均有两个主油箱,每个油箱上均装备有链式撇油机1台。因原装备的链式撇油机故障率高,撇油效果差,需拆除。每个油箱上新增带式撇油机各3台。
2.2.4 A、B系统原有单滤芯反冲洗过滤器各1台。因其工作制度为间断工作,工作效力有限,均改为高效率的多滤芯反冲洗过滤器,并可实现连续工作。
2.2.5 将A系统两个油箱均向喷射泵方向延长5m,油箱容积均增大50m3。增加乳化液在油箱中静置的时间,更有效的沉淀杂质和使乳化液自然冷却(相应的喷射泵、管道等均平移5m)。 2.2.6 A、B系统每个油箱内新增1台搅拌机,以提高搅拌能力,使乳化液混合更加均匀。 2.2.7 因原有设备中,回流油箱返送泵流量大于系统喷射泵流量,当主系统连续运行时,返送泵需间断工作,导致电机频繁启动,寿命降低。为了提高该电机寿命,保持返送泵连续工作,在回流油箱的旁路管道中,将原有手动截止阀更换为比例式调节阀,调节返送乳化液的流量,使之与主系统流量相适应。
2.3 SUF型真空带式过滤机
乳化液系统中有真空带式过滤机、磁链式过滤器、反冲洗过滤器。其中真空带式过滤机是关键过滤设备。A,B系统各设1台,均布置在系统返送泵之后,主油箱之前。A系统真空过滤器安装在乳化液间地面;B系统真空过滤器安装在原有霍夫曼过滤器的钢结构台架上。两个系统的真空带式过滤机原理相同。
2.3.1基本参数: