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MLCC电容物理应力导致击穿问题案例

发布时间:2021-06-06   来源:未知    
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典型的MLCC电容外应力导致失效的诱因.

MLCC电容应力失效跟踪报告

一、 现象 ......................................................................................................................................... 1 二、 问题定义 ................................................................................................................................. 1 三、 信息收集、跟踪与分析 ......................................................................................................... 1 四、 结论 ......................................................................................................................................... 2 五、 改善建议 ................................................................................................................................. 2

一、 现象

2012年5月24日首次接板卡调试段通知,GPS G03H V1.0主板在进行48V高压测试时,出现批量C27/C39电容烧毁的现象。进一步跟踪发现,后续G03H系列产品各批次都存在这个问题,失效率时高时低,在2%~5%左右浮动。最后一次生产1000台G03H-T V2.1主板,出现16块C27烧,不良率1.60%;13块C39烧,不良率1.30%。

根据操作员提供的现场描述,主板经过12V上电,工作正常,各测试点电压正常。然后切换到48V供电,在上电时C27/C39出现电火花,立即下电后发现电容已烧毁。48V上电时间一般在1秒左右。

二、 问题定义

涉及该问题的主板包括:G03H V1.0,G03H-T V1.0,G03H V2.0,G03H-T V2.0。

出现该问题的环境:板卡调试段,48V高压测试,在主板电源输入端提供48V电压。 出现失效的器件:电容C27与C39。

三、 信息收集、跟踪与分析

1. 问题共性:G03H各系列主板差异很小,烧毁电容所属的电路环境完全相同。同时,C27

与C39使用同一种物料,并联在同一级电路上,在PCB板上也是并列排放;同一批次中,同时存在C27烧和C39烧的问题。根据以上信息,基本可以认定属于同一种问题。 2. 根据生产记录显示,自2011年10月G03H V1.0首量后,各月均有数百至数千的产量, C27

与C37不良率之和一直保持较低水平,多个月份失效率为0%。在2012年5月底之后,该问题的失效率突然提高至2%以上。查看5月收到的设计变更通知中,没有G03H相关的项目。从数据上看,经过了数个月的生产与测试检验,C27、C39的可靠性,以及工装

典型的MLCC电容外应力导致失效的诱因.

3. C27与C39是104贴片陶瓷电容,耐压为50V,作为滤波电容使用。48V上电时,实测电

容两端波峰最高不超过46V,稳定在36V,下电时不会造成更高的电压冲击。因此电压设计是符合要求的。

4. 将坏板上的C27、C39电容取下,手工焊上新领的同种物料,进行48V开关机实验,重复

50次,问题不复现。继续持续48V供电半小时,问题不复现。基本可以排除由于主板上其他器件不良导致C27/C39烧毁的可能性。

5. 对经过12V测试的主板进行筛选,筛选后的主板再进行48V测试。筛选的方案是使用小

型显微镜观察电容上表面。筛选后未发现异常,但随后的高压测试中仍有烧毁的情况。具体分析参见本文结尾附录。

6. 对出现问题的主板,拆下烧毁电容(c29或c37)之外的另一个电容,绝大多数都出现外

部金属电极与陶瓷介质剥离的现象,但是在拆下之前外观无异常。和维修确认,该现象从5月底开始一直存在。当一个电容烧毁时,导致或者是同时出现另一个电容裂开的可能性很低。因此应该是在烧毁之前电容就已经开裂。较为合理的解释是,两个电容事先出现开裂,导致耐压系数降低,在12V时可以工作,但是高压测试时一个电容先被击穿。 7. 为了确认在哪一道工序出现异常,申请安排了200台的任务,在生产的各段设置了全检

测试项目,进行线上全程跟踪把关。在跟踪检测时未发现任何电容异常。目前这200台主板已经全部通过高压测试,没有出现一例C27/C39烧的情况。这批任务与最后的1000台的物料清单一致。

四、 结论

从线上跟踪的结果来看,200台主板中没有一例电容烧毁,说明该问题不是由于产品设计或是工装方案导致,暂时无法确认电容异常是从哪一道工序开始出现。

五、 改善建议

为了避免在后续生产中再次出现C27、C39电容烧毁问题,整理了一些建议,请各部门评估可行性。

1. 已经决定后续采用更高耐压值的电容。请考虑更改PCB布局,尽量减少板边的陶瓷

电容。如果无法移开,应将电容的方向与板边保持平行。

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