的恒水位生物反应池和两个(或多个)污泥回流、间歇反应、静置沉淀过程。污泥回流、间歇反应、静置沉淀过程在其中一个恒水位SBR池中完成,而滗水则在另1个恒水位SBR池(即滗水过程)中实现,2个SBR池周期交替进行静置沉淀过程和滗水过程;csBR池平面详见图2。
辎棼嘣啦张幕
图2
CSBR弛半面刖惹
CSBR生化池的好氧池和厌氧池的运行与传统活性污泥法相同,均为连续进水、连续出水、恒水位;池中的曝气、搅拌设备连续运转,无需周期控制系统。而两个SBR池交替作为滗水池和静置沉淀池;其运行由自控系统作相应的周期性开关转换来实现。CSBR技术由一个大周期周而复始的运行,大周期又由两个前后小周期组成。每一个小周期相应为静置沉淀过程的SBR池完成污泥回流、间歇反应和静置沉淀所需的时间,或为滗水池的SBR池完成滗水过程所需的时间。若一个SBR池在前小周期中作为静止沉淀池,则在后小周期中该sBR池将作为滗水池;反之亦然。静置沉淀过程的每个小周期可进一步分为“污泥回流一间歇反应一静置沉淀”三个阶段。
2主要处理构筑物与工艺说明
(1)调节池。1座,半地下式,钢筋混凝土结构。调节水质水量,保证后续处理负荷稳定,HRT12h,
尺寸50
mX34m×6.6
m,有效水深61TI,设置潜水
搅拌器以均匀水质。
(2)CSBR池。尺寸74.18m×57.54m×7m,有效水深6.25
m,HRT28
h。厌氧池及缺氧池中
渐减曝气方式布置。由空气主管供气。根据池内溶66给水排水Y01.33
No.9
2/}87
万
方数据表2
CSBR单元主要设备
名称
型号
参数
数量剩余污泥泵WQTO一8—3.7
0=70m3/h,H=8m
2台402500/44VMGW--4kW,92500mm2台水下搅拌机
35
2500/44VMG
W一2kW.dz500mm2台32—2500/44VMG
W一2kW,巧2
500
IfLt/l
2台污泥心流泉P460—502门14MG
O---126m3/h,H=O.7m
4台微孔曝气器AERMAX
P22S
0=7
9m3/h
】025千
空气堰滗水P一225l|s【L)(二C0=860一/h
2十
(3)折板絮凝池。2座,地下式,钢筋混凝土结构,没计折板絮凝池各级流速为0.3
m/'s、0.2m/s
和0.1m/s,絮凝时间6.5rain,单池尺寸为10m×
5m×1.5
m,矩形廊道结构。
(4)二沉池。2座,半地下式,钢筋混凝土结构,辐流式,其设计负荷…般为1m3/(mz.h)。单池直
径37m,总深4.5133.。内设有桥式刮泥机、三角埴
板、浮渣挡板、浮渣斗、导流筒,主要是将脱落的生物膜与排放水分离。
(5)供氧系统。选用罗茨风机,采用德国Aerzen公司生产的GM90S型风机,单台风量Q一
85.6
m3/rain,风压72kPa,本工程印染废水好氧需
氧量设计气水比为15:1,好氧池DO为2~
3mg/I。。
3工艺调试与运行效果3.1工艺调试
工程于2005年5月开始按常规活性污泥法进行培养和驯化,经三个月的调试,好氧池内污泥浓度
已达到2
500
mg/L,基本认定好氧污泥成熟。工程
正式投入运行后,首先遇到了活性污泥的膨胀问题。一个重要原因是丝状菌大量繁殖,而其高度松散的絮状结构使得污泥难以沉降,为此先后采取了减少曝气量、控制溶解氧等方案,有效地抑制了丝状菌的生长,控制了{i泥膨胀。3.2运行效果
2006年系统运行结果见表3。处理后水质(平均):cOIb为132mg/L,BOD5为24rag/L,SS为
143
mg/I。,色度为78.5倍,pH7.3,处理效果稳定,
处理出水达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》
设置水下搅拌器,好氧池安装微孔曝气器系统,采用解氧值的设定,调节每条空气主管上的空气调节阀。CSBR单元主要设备详见表2。