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巢湖电厂气力输送系统设计(2)

发布时间:2021-06-08   来源:未知    
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机电研究及设计制造《机电技术》2010年第2期

表1正压浓相干除灰系统相关参数1并炉

点,自主开发一种全新结构流态化仓泵.M泵。

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该仓泵底部布置有流化盘,并能够根据工艺要求灵活组合成多仓泵系统运行。

考虑电除尘器一、二电场灰量及产生粗灰,在一、二电场每组仓泵出料阀出口增设助吹装置,改善灰气混合比。

在每根输灰母管道的起始端配置一套清堵装置。清堵装置即可由程序控制自动疏通管道,也

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可在现场通过就地操作箱手动操作进行清堵。工作原理为因意外事故造成管道堵塞,打开清堵气阀对管道进行加压,气流到达管道发生堵管的料栓位置后,压力上升,压力一旦达到系统设定值,

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关闭清堵气阀,打开清堵阀快速泻压,在堵管的料栓端头就会产生高负压,由该负压来反抽料栓,达到清堵的效果。

‘由于飞灰磨蚀性强,磨损、泄漏是影响正压浓相干除灰系统安全运行的主要问题,根据不同的工况及运行工艺选配合适的阀门是非常重要的。本系统仓泵进料阀采用进口圆顶阀;仓泵平衡阀、出料阀及灰管切换阀、清堵阀选用气动耐磨双闸阀;库顶输灰管路切换阀原定为箱式库顶切换阀,为保证气力输灰系统的可靠运行,在设计中将库顶切换阀改为气动耐磨双闸阀。

每座灰库顶部收尘净化空气选用一台LMC一210型脉冲布袋除尘器,设一台SFF508型压力真空释放阀,保证灰库安全。

根据上述设计,绘制的正压浓相干除灰系统的除灰系统图见图l。

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需采取必要的防冻保温措施。

根据表1,二台机组输送所需的气量为27.75+7.75+33+8.3=76.8Nm3/min,因工程现场历年最低极端气温为一13.2℃,输送压缩空气管道

灰管采用变径设计,目的是降低流速,减少管道磨损;设计原理是以费劳德(Froude)数法为依据。灰管管径及各管径当量长度等相关参数见表l。

根据计算仓泵容积为:一电场仓泵为2.0m3,二电场仓泵为2.0m3,三电场仓泵为1.0m3,四电场仓泵为0.5m3。每台炉电除尘器各电场配置8台仓泵。仓泵选用结合上、下引式仓泵结构的优

图l除灰系统图

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