1000MW超超临界机组节能运行技术措施
1000MW超超临界机组 节能运行技术措施
1000MW超超临界机组节能运行技术措施
锅炉
锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司(日本三菱重工业株式会社提供技术支持) 设计的超超临界变压运行直流锅炉(型号:HG-2953/27.56-YM1),锅炉最大 连续蒸发量2953t/h,主蒸汽温度为605º C,主汽压力27.56 MPa,再热汽温603 º C,再热汽压5.94MPa。
汽轮机
汽轮机为上海汽轮机有限公司(德国西门子公司提供技术支持)设计的一次中 间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机(型号:N100026.25/600/600),额定功率1000MW,主蒸汽温度为600º C,主汽压力 26.25MPa,再热汽温600º C,再热汽压力5.35MPa。
发电机
发电机为上海汽轮发电机有限公司(德国西门子公司提供技术支持)设计的 THDF 125/67型三相同步汽轮发电机,水氢氢冷却方式,无刷励磁,额定容量 1056MVA,最大连续输出功率1000MW。
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1000MW超超临界机组节能运行技术措施
启停机过程中的运行节能措施
机组正常运行中的节能措施
下一步的计划
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玉环电厂针对启停机过程中的各个环节,逐一分析研究,修订
各个工况下启停机典型操作票,将节能要求融入其中,并出台《停机节能技术措施》、《锅炉静压上水方案》、《机组节水启动 运行措施》等一系列操作性强的技术措施,用以指导和规范运行 人员的操作,每次启停,还坚持制定“节能启停机的工作安排” ,在节能启停工作中,取得了较好的效果。
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原启动过程存在汽机暖阀时机不统一、锅炉汽温与汽机不匹配等问题,启动时间长。 合理安排启动过程 缩短启动时间 现规定:冷态炉侧主汽温高于汽机主汽门内壁温100℃,温热态炉侧主汽温高于汽机主
汽门内壁温20℃即开始暖阀;同时规定各工况下启动时锅炉煤量、给水量的控制策略。
启动初期采用单侧 风机运行方式
原启动方式,锅炉吹扫、点火、升参数、汽机冲转、并网前均采用两侧送、引风机运行 的方式,目前改进为启动过程采用单侧送、引风机运行,并网前启动另一侧送、引风机 并入运行。使风机尽量运行在高效区,使风机耗电量大幅下降。
原启动方式,电泵从锅炉上水即启动,一直到负荷200MW才停运,通过运行优化,电 启动过程汽泵上水 减少电泵运行时间
泵仅作给水管道、高加等注水升压用,压力升至一定数值之后,即并入汽泵,停运电泵,由汽泵来完成冷热态冲洗、升温升压、暖机、冲转、并网、升负荷等一系列过程。
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原启动方式,油枪投运时间长,消耗燃油量大。通过合理安排,停机前将配等离子的 合理安排 提高等离子利用率 制粉系统原煤仓烧空或置换为适用煤种,机组停运时检查等离子设备可靠备用,点火 前更换时间长的阴极头,合理调整冷却风压、载体风压和冷却水压等,实现无油点火。
原启动方式,#2高加150MW时投运,之前锅炉给水仅通过除氧器靠辅汽加热。目前, 锅炉起压后,投入高加, 锅炉起压高旁有一定开度后,就投入#2高加,提高锅炉给水温度,减少旁路向凝汽器的 提高给水温度 排放,减少热量损失,加快锅炉升温升压速率。
原启动方式,锅炉上水、冷态冲洗必须启动给水泵完成,冷态冲洗一结束就必须点火。 锅炉静压上水、冲洗
现采用静压上水方式,完成锅炉上水、冷态冲洗工作,并且利用邻机热量逐步加热给水,进而使整个炉内温度上升,提高冲洗效果,推迟点火时间,减少风机等辅机耗电。
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在停机过程中,负荷降至一定数值时,及时调整循泵以及真空泵运行方式;负荷较低 停机过程中, 合理提前停运辅机
时,及时投入等离子助燃,少投入油枪,同时对送、引风机运行方式进行调整;滑参数方式停机过程中,剩余两套制粉系统运行时,对一次风机运行方式进行调整。
机组停运后,由邻机供 开冷水,提前停运循泵
机组停运后,闭冷水用户相应减少,因此对于开冷水的要求也有所降低,通过保持机组 间循环水联络门小开度开启,由邻机循环水供开冷水的方式,实现提前停运循泵。
真空系统、轴封系统、给水系统停运,除氧器水温降至一定程度后,确认凝杂水用户中 机组停运后,由凝输泵 供凝杂水,提前停凝泵 对凝水压力要求较高的用户都已停运,这时停运凝泵,切换相关阀门,由凝输泵供凝杂 水用户,实现提前停运凝泵。
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启停机过程中的运行节能措施
机组正常运行中的节能措施
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运行小指标综合优化
修编制度 开展竞赛
主、再热汽温 “压红线”运行
降低再热汽 减温水量
降低 加热器端差
降低凝汽器端差 和凝结水过冷度
降低机组补水率
降低燃油消耗
增加项目
总结推广 汽温调节经验
成立攻关小组
成立攻关小组
保持真空 系统严密
定期组织查漏
提高等离子 使用率
修订标准
合理提高汽温定值
消除设备缺陷
逐台组织水位调整试验
定期分析组织清理
吹
灰疏水优化
减少低负荷稳燃用油
加大奖惩力度
加强监督检查
优化汽温 自动调节品质
及时发现 消除缺陷
及时消除 测量统计缺陷
定冷水 排水回收
总结推广经验
冬季优化调节 循环水量
及时消除 测量统计缺陷
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机组冷端节 能优化 凝汽器系统 节能优化 循环水系统 节能优化 抽真空系统 节能优化
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(1)保持凝汽器双压方式运行,保持两个凝汽器的压力差保 持在设计值附近;
(2)计划检修时,积极安排凝汽器钛管清理工作和凝汽器灌 水查漏工作; (3)保持循环水提耙机、旋转滤网等设备正常使用,并定期 对凝汽器真空、端差、过冷度等指标进行分析,对钛管的脏污 程度进行评估;
(4)加强设备维护,保持凝汽器堵管率在允许范围内;
(5)机组启动到800MW即进行真空严密性试验,运行中坚持 定期开展真空严密性试验,发现异常情况,要及时查找原因, 消除缺陷。华能国际电力股份有限公司1000MW超超临界机组生产技术交流会
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机组微增 出力试验
凝汽器变工况 特性试验
确定 最佳 真空 以及 最佳 循环 水量
确定 循泵 最佳 运行 方式
循泵流量 耗功试验
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项 目
单位
金陵电厂
海门电厂
玉环电厂
是否双速配置 流量 扬程 转速 效率 电机功率
// m3/s mH2o r/min % kW
否两泵 13 18.59 295 88.5 3600
否三泵 11.3 11.8 370 87 2700
否两泵 16.1 21.89 296 87 4600
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机组启动到500MW后,进行热力系统内漏普查工作。
机组运行中,定期开展热力系统内漏普查工作。
可以消缺的,及时联系消缺;不具备条件的,暂时 关闭串联的其它阀门,并将关闭的阀门在各机组盘 前电脑的台帐上登记,需要开启时,再及时开启。 设备管理部建立内漏阀门的台帐,遇机组检修、调 停等机会,及时组织消缺。
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