提高实木板材的裁成率部门:嘉善木工开料小组
QIT0907组 组长:冯伯林 组员:卢松涛 孙树吉 赵志强 仲明宝 许强战 孙敏捷 QIT目标: 将实木板材的裁成率 由62%提高到68% 活动时间: 2009.3~2009.12
小组介绍:我们小组是嘉善木工小组,我们组主要负责开 三净材, 确保开料品质、降低次品、提高开料效率。 组员由2名主管、组装2名组长、开料2名组长和1名生 产助理组成,他们都是车间干部,有着扎实的技术和丰 富的经验,在生产中,要求质和量同步进行。
一、工艺流程原材料 进料检验入库 仓库出料
检验入库至组装车间
车间开三净材
二、选题理由部门要求 实木板材裁成率达68%
车间现状
实木板材裁成率为62%
车间目标
2009年年底裁成率达68%
(1)我们取了1、2两个月份实木板材开料的数据,进行比较:
三 、 现 状 调 查
月份 实用原材料 开料净材 利用率
1月份(m3) 9.85 6.10 61.96%
2月份(m3) 70.98 44.04 62.04%
合计(m3) 80.83 50.14 62.00%
(2)跟据以上数据制作折线图,如下:62.06% 62.04% 62.02% 62.00% 61.98% 61.96% 61.94% 61.92% 1月份 2月份 平均值
62.04% 62.00%
平均值利用率
61.96%
四、制定目标68.00% 67.00% 66.00% 65.00% 64.00% 63.00% 62.00% 61.00% 60.00% 59.00% 现状 目标 62.00% 68.00%
现状 目标
五、原因分析排板浪费 材料不能合理利用 料头浪费未能合理利用其它废料
实 木 裁 成 率 低
操作前未选料 质量不过关 工人质量意识不强、质量标准 不明确,培训不到位 原材料有疵点如弯曲、变形、开裂、 节疤
原材料不好
原材料尺寸窄
六、影响利用率主要原因确认序 号1
末端因素未能合理利用 其它废料 工作前未挑选 料 质量要求培训 不到位
确认内容确认车间库存废 料是否可合理利 用 确认工作前是否 有挑选料
确认方法现场调查确认
判别标准按照车间生产要求
负责人主管&组长
完成日期
4月
2
现场调查确认
按照车间生产要求
主管&组长
4月
3
确认是否培训
现场调查确认
操作符合SOP《木材 加工作业指导书》
主管&组长
4月
4
料头浪费
确认丢弃的料头 是否可以再利用
现场调查确认
按照车间生产要求
组长
4月
5
原材料不好
确认领料质量
现场调查确认
原材料质量标准
主管
4月
6
排板浪费
确认排板是否合 理
现场调查确认
按照车间生产要求
组长
4月
确认一:排板浪费很多员工只注重生产,领出原材料直接投入生产,未经挑选。 4月13~17号组长现场抽检员工是否先排板后生产,记录如下:
“√”表示是;“×”表示不是人员
日期
王汝光 √ × √ × √
李宽龙 √ √ × √ ×
陈春桥 × √ √ √ √
汪映宝 √ × √ × √
陈华
盛 √ √ × × √
13号 14号 15号 16号 17号
结论:排板浪费是主要原因。
确认二:料头浪费生产中难免会产生大量的料头,必免浪费,生产中把料头改开为8cm、 12cm等不等的规格加强块,用于组装木架连接处。
4月13~17号组长对员工是否有丢弃可利用料头现象抽检记录 如下: “√”表示利用;“×”表示浪费 人员 王汝光 李宽龙 陈春桥 汪映宝 陈华盛 日期 13号14号 15号 16号 17号 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
结论:料头浪费不是主要原因。
确认三:未能合理利用其它废料08年年底MFI有几个柜的半成品经拆卸后为废料再次利用,用废 料生产会多用1/3的时间,组长对1、2、3月份各员工自觉利用废料情 况调查如下: “√”表示自觉利用废料表现良好;“×”表示不能自觉利用废料。 月份 人员
1月
王汝光 √
李宽龙
×√√
陈春桥 √
汪映宝 √
陈华盛 √
2月3月
√√
√√
×√
√√
结论:因车间并不是一直都有足够的废料利用, 未能合理利用其它废料只是临时的、偶然的,故其不是主要原因。
确认四:原材料不好原材料中有疵点(如弯曲、变形、开裂、节疤)的情况,导致排 板浪费。另原材料尺寸窄,如原材料宽为15cm,可开2个7cm的料, 宽为12cm,则只能开1个7cm的料,剩余5cm只能改开其它料。
对此情况组长对4月13~17号仓库出库原材料调查如下: “√”表示原材料质量过关且利于生产;“×”表示原材料欠佳且不利 于生产 规格日期
13号
14号
15号
16号
17号
10-001-02010-001-030
√
√
××√
×
√
结论:原材料欠佳且不利于生产是主要原因。
确认五:工作前未挑选料原材料中有存在弯曲、变形、开裂、节疤的情况,导至投入生产 后有5%左右的半成品不合格。 4月13~17号组长现检查记录如下: “√”表示有做到先挑选后生产;“×”表示直接投入生产日期
款式 1553-20 1570-20 1580-99
13号√
14号
15号√
16号
17号
× √
×
√ × √
结论:工作前未先挑选料是主要原因。
确认六:培训不到位员工质量意识浅薄,大多只注重产量。4月13~17号组长针对产品质量是否过关现场抽检记录如下: “√”表示抽检合格率达94%以上;“×”表示抽检合格率低于94%日期
款式
1553-20
13号 ×
14号
15号 √
16号
17号
1570-201580-99 √
×
√
√× √
结论:培训不到位是主要原因。
通过对上述6条末端因素的分析确认,最终确定以下4 条是造成实木裁成率低的主要原因,它们分别是:1.工作前不挑选料 2.排板浪费 3.原材料不好 4.培训不到位
七:制定对策计划表序 号1
主要原因工作前未挑
选料
对策对员工制定工 作要求
目标
措施工作前必须先挑选料再投 入生产
负责人 完成日期主管& 组长
7月
2
排板浪费
对员工制定工 作要求 实木裁成率 达98%
要求先排板后生产,并制定 奖罚制度,组长监督
组长
9月
3
原材料不好
要求原材料的 质量过关
1.要求原材料的合格率 2.采购利于生产的原材料 3.选择性和可行性使用
主管& 组长
9月
4
培训不到位
质量要求及易 出错地方培训
1.质量要求培训2.易出错地 方培训,针对性的培训
主管& 组长
10月