很头疼有木有!
度变送器将天然气进站压力、进站温度、节流后的压力和温度等数据传送到自控制室,实行实时监控。
3 加热炉危险事故分类
3.1 更换压力表人身伤害事故
3.1.1 事故产生原因 压力表绣死;压力表操作及安装用力过大。
3.1.2 安全措施 要定期校验压力表,严格遵守操作规程;更换压力表后,要进行试压,做到不渗不漏;仔细检查安装的压力表丝扣好坏或表接头扣型是否对应;缓慢操作,确认无压力后方可安全操作。3.2 加热炉炉管穿孔着火事故
3.2.1 事故产生原因 来液量过低或断流,炉管内液体气化膨胀憋压;炉管焊缝有砂眼或裂缝;炉管高温氧化或低温腐蚀,造成炉管穿孔或开裂、漏油;炉管偏流、偏烧或局部过热使炉管结焦,造成炉管烧穿;倒错流程,炉管憋压。
3.2.2 安全措施 严格执行巡回检查制度,及时调整生产运行参数;定期进行专业检测,发现炉管强度有问题,及时解决;及时调整火嘴,避免偏烧;及时检查加热炉出口温度,杜绝偏流、偏烧或“烧死油”现象;认真检查流程,确认无误后再操作。
3.3 加热炉炉膛爆炸事故
3.3.1 事故产生原因 当加热炉安全附件(安全阀、压力表等)失灵时,会因为炉内气压过高而造成炉体爆炸;同时,当炉内水烧干时或盘管穿孔憋压也会造成炉子爆炸;燃气供应阀门不严密,炉膛内充有余气;突然熄火未及时发现,燃料充满炉膛;电磁阀失灵,大量气体燃料充满炉膛;炉管破裂,大量天然气进入炉膛;炉膛着火应急处理时,未打开紧急放空流程。
3.3.2 安全措施 定期对加热炉进行专业检测,发现问题及时处理;定期对熄火探头及电磁阀等安全附件进行检测,确保连锁装置处于良好状态;按时巡回检查、及时调整火焰,避免偏流、偏烧情况发生;严格执行操作规程,控制好炉火,使水套炉内的压力控制在限压值内,防止水套炉在超压状态下工作;保证水套炉上的安全附件齐全完好,水套炉和安全阀及压力表要定期检验;水套炉爆炸后,及时启动应急预案,并及时采取关井和关集气站的单井进站闸门。掌握应急处理方法,避免事故扩大;两次点火时间间隔通风时间不少于30min;对岗位工人进行特殊工种培训,做到持整上岗。3.4 供气管线人身烧伤事故
3.4.1 事故产生原因 使用轻质油或汽油燃烧法解堵;排放时处于上风口,没安排好人员疏散等应急工作。
3.4.2 安全措施 严禁用轻质油或汽油燃烧法解堵;放空时应看好风向,防止火烧伤人的事故发生;含硫化氢的天然气放空时,人员应戴好防毒面具或站在上风口处进行作业。
4 加热炉未来的发展方向
4.1 改善加热炉燃料质量
加热炉燃料就地取用管道干线原油,由于国产原油粘度高,含蜡、无机盐、硫等成分高,使加热炉容易结炭和结盐,对环境造成污染。目前,在欧美国家已经立法禁止燃用未经处理的原油,中石化股份有限公司炼油生产装置管式加热炉运行管理明确规定“燃料气中总硫量应不大于100 g/ m3,燃料油中总硫含量应不大于1%”,因此,如何改善加热炉燃料质量是今研究工作的重点课题,具体思路如下:
4.1.1 尽可能取用天然气代替燃油 天然气是一种清洁能源,对加热炉设备和环境影响很小,随着西气东输管道工程及东海气田的开发,华东地区主要城市已经形成天然气供气网络,天然气资源丰富,且燃气比燃油成本更低。
4.1.2 研究可靠的燃油乳化燃烧技术 目前,乳化油经过燃烧器一次加热容易破乳,燃料油中的水分易造成燃烧器点火困难或无故灭火。4.2 增设空气预热器
从加热炉运行状况来看,新建加热炉运行7000h后,排烟温度升高到220℃以上,在加热炉尾部增设空气预热器可以有效的降低排烟温度。目前,无机热管传热技术比较成熟,具有启动迅速、传热速度快、热阻小、工质寿命长等特点,克服了以水为工质的热管、易爆管及产生气阻等固疾。可以考虑进行无机热管空气预热器工业性试验。4.3 安装加热炉工业电视监控系统
电视监控系统包括炉内火焰监视及炉外辅助系统监视,可以在站控及远程调度中心对每台加热炉的燃烧状况、炉管情况及辅机运行情况进行监视,实现加热炉岗位“无人值守有人监控”的目标。4.4 运用干冰清灰技术
干冰清灰是以压缩空气为动力,以干冰颗粒为被加速粒子,通过清洗机喷射到炉管表面,将炉管表面的积灰、积盐迅速冷冻,使其凝结、脆化、剥离。与喷沙清灰、水洗清灰相比,干冰清灰可以减少灰尘对环境的污染,确保加热炉保温材料不受破坏。
参考文献
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