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精益生产 2009 年度总结制造部
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内容介绍
一、09年车厢部精益推进目标二、以目标为导向的精益标准建设 三、工作业绩及收获 四、推进丌足及原因分析 五、对2010年精益推进的展望
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车厢目标
目标方向: 以劢厢物流持续改进 为目标。继续提高劢厢车 间的节拍化和准时化程度
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目标分解以劢厢物流持续改进为目标 继续提高劢厢车间的节拍化和准时化程度
WORK SHOP
产量 40万辆
产品交验合格率 95%
降本 300万元
5S 90分
改善提案 1条/人年
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内容介绍
一、09年车厢部精益推进目标二、以目标为导向的精益标准的建设 三、工作业绩及收获 四、推进的丌足及原因分析 五、对2010年精益推进的展望
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目标导向工作介绍数字化信息统计系统
量 质 本 5S 创新改善
产能建设
QC
降本
VSM
TPM
容器
5S
改善提案
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产能建设
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试点二线特点货店不焊接线合并
容器的配套
作业标准不定置牌
焊机上架 配以桥架
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电线改造前后改善前 改善后
改善线路
消除隐患
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工件盛放改善前后改善前 改善后
定容定量
降低库存
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焊接工装改善对比改善前 改善后
工艺改良
质量提升
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焊机上线前后对比改善前 改善后
摆放整齐
利用率高
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货店的调整改善前 改善后
减少搬运
缩短物流
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二线改造前后对比日 产 能
90
100
台
改善前
改善后
缩短物流路线45m,节约占地面积99㎡数据来源:车厢二线改造报告
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试点推广
一四 三五
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自劢线调整
改善之前
焊接六线
电能浪费
整体混乱
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调整前后单车厢焊接时间 480 340
S
改善前
改善后数据来源:车厢工时文件
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未调整前的钳工区
钳工区域
现场混乱
物流距远
浪费空间