安钢炼铁厂2号高炉炉墙结厚的处理
安钢炼铁厂2号高炉炉墙结厚的处理 安钢炼铁厂2#高炉有效容积350m3,炉身为大型冷却模块,炉腰使用光面冷却壁,炉腹部位使用镶砖冷却壁。2000年5月17日大修后投产至今已6年10个月。2006年11月24日到2007年2月21日,由于客观条件的制约和操作制度不合理,导致炉墙逐渐结厚,并影响到炉缸工况。
结厚原因和过程:2006年11月24日到2007年1月25日,由于5#热风炉大修,高炉被迫只能在820℃风温水平进行冶炼。迫于指标和产量的压力,高炉正装比例大,料线低,边缘重,矿批大,煤比高达120kg,未能维持合理的边缘气流和下部温度。加之大型冷却模块内的浇注料侵蚀严重,裸露出的冷却水管冷却强度大,炉腰炉腹部位冷却壁损坏较多且集中,炉皮开焊严重,外喷水冷却强度大,导致炉墙逐渐结厚,形成了在轻负荷,低风温,低冶强条件下可维持顺行取得较好指标的炉型。2007年1月25日5#热风炉投入使用后,风温水平逐渐由820℃提高到1000℃以上,风温提高后煤气体积在炉缸,炉腹部位膨涨加剧,以及负荷加重后料柱透气性变差,使原炉型已不能适应高风温,高煤比,大氧量,大矿批的强化冶炼要求。高炉出现风量小,滑料多,炉温波动大情况。高炉利用系数在3.2水平,与炼铁厂其它同级别高炉相比明显偏低。1月26日到2月21日虽然采用了维持小矿批,退正装,提料线,降碱度加萤石,控制风压的处理措施。但由于处理期间原料条件差,360㎡烧结碱度波动大,粉末多,调整时加矿批和正装幅度太大,时间早,加之1月13日8小时检修