安钢炼铁厂2号高炉炉墙结厚的处理
后恢复困难,17日设备故障无计划休风,21日中班炉温低减风,这些连续的低炉温和休,慢风作业,使炉墙结厚加重,并出现了料速严重不均匀,铁前憋风的炉缸工况失常征兆,大力度洗炉已不可避免。
结厚处理过程:22日白班开始洗炉,具体措施如下:(1)分组加萤石,每组15批,间隔40多批,以利铁口维护。22日到23日每批加萤石200kg,加焦140kg,,共加3组,24日到3月1日每批加萤石100kg,加焦40kg,共加18组。(2)控制外喷水及炉腰,炉腹4到6层冷却壁水量。(3)降碱度到1.00(4)下部调整控制风压150kp左右(全风160kp),鉴于5#热风炉风温高,开混风调节,避免引起憋风难行。煤比控制在120kg以下。富氧2.5%左右。(5)上部调节保持9460kg小矿批,料线1200mm,料制4oocc+ooocc+2ccoo,放开边缘和中心气流。(6)负荷由4.28退到4.21。23日到24日,炉身各点温度逐渐上升,有些点出现温度大幅度波动,温度变化见表1.洗炉料下达时炉温明显下降,[s]大幅度升高,表明大量粘结洗出。24日后洗炉料下达炉温下降和[s]升高幅度逐渐减小,表明炉内粘结已减少。26日后出现洗炉料下达时炉温升高,炉身多点温度频繁升高,滑料增多现相,表明结厚已得到有效处理,边缘气流已较活跃。3月1日停加萤石,3月2日加矿批到9680kg,料制改为3oocc+ooocc+ccoo。3月4日矿批加到9900kg,及时调整炉内气流分布,以避免对炉墙的过分侵蚀。经过4日到6日的调整性波动,风量明显增大,炉况转顺,料速加快且趋于均匀,新的合理炉型形逐渐形成。
经验教训: